多措并举降本增效,守正笃实久久为功。在企业生产的征程中,每一个环节的精细打磨、每一项技术的突破创新,都如同点点繁星,汇聚成降本增效的浩瀚星河,照亮企业高质量发展的前行之路。今日,让我们走进生产一线,聚焦维修部技术人员携手攻克的各种难题,看他们如何以智慧为笔、以汗水为墨,书写降本增效的精彩篇章。
粒状硅维修班组:废旧轴承再造测试装置,破解喷嘴维修测量难题
针对反应器喷嘴维修精度不足的痛点,粒状硅班组通过精心打磨、改造与组装,利用废旧轴承制作反应器喷嘴维修性能测试装置。这一自制装置不仅精准贴合维修需求,更关键的是,它为喷嘴间隙测量方法带来了革新。以往依赖外部采购的专业测量设备,不仅成本高昂,且操作复杂、适配性欠佳。如今,借助自主研发的测试装置,维修人员能够快速、精准地掌握喷嘴间隙数据,极大地提高了维修效率与质量,让每一次喷嘴维修都更加有的放矢,为生产线的稳定运行保驾护航。
硅烷维修班组:135个风帽再生,创效131.8万元
面对反应器风帽批量更换需求,班组开展专项修复攻关,经逐一排查,对破损风帽从结构加固到表面修复,控温补焊精准打磨,每一道工序都严谨细致,成功让135个破损风帽重归生产线,累计节约备件费用131.8万元。此外,他们将失效UPS蓄电池通过专业检测、分类筛选进行降级再利用,延长电池生命周期。
公用工程&超纯硅班组:攻坚克难自主维修促增效
针对氢氟酸流量计、西门子定位器等关键仪表,班组通过查阅资料、反复调试,对废旧航空插头线、电路板组装修复再利用,使精密仪表恢复计量精度,节约生产成本95%。修复不仅是技术活,更是对设备运行机理的深度理解。
这些实践不仅诠释了维修班组的创新、节约与担当精神、彰显了他们的技术底蕴,更在维修部内部形成一股“人人节约、事事创新”的良好风尚。在今后持续深入贯彻落实公司降本增效工作中,让我们以他们为榜样,持续挖掘修旧利废潜力,为公司稳健发展贡献一份力量。